在白城中一精鍛股份有限公司的生產車間里,總有一個身影步履匆匆,穿梭于各條生產線之間,他是安全與設備管理部保全二組組長張虎。

“我出身農村,對機電設備的興趣是從擺弄家里的農用機械開始的。”談起自己的成長經歷時張虎眼神發亮。這個從偏僻鄉村走出的技術能手,用十余年時間在生產一線書寫了從學徒工到“改善達人”的逆襲故事,用4項國家專利和數十項技術革新,為企業破解了一個又一個生產難題。
2011年,張虎通過應聘進入中一精鍛時還是個電氣維修“小白”。為了盡快入門,他每天蹲在維修現場記錄心得,厚厚的維修筆記累積達數萬字。當年年底公司新建生產線,他獨立承擔風冷設備電氣系統制作安裝,還根據操作反饋優化了控制邏輯。這次經歷讓他意識到:“進口設備雖好,但國產化改造才是降本增效的關鍵。”此后五年間,他陸續主導制作4臺風冷設備,徹底打破國外壟斷,為企業節約數百萬元采購成本。

2016年是張虎職業生涯的重要節點。這一年,他向黨組織遞交了入黨申請書,也迎來了檢驗車間升級改造的挑戰。被派去學習新設備維修的他,每天跟著廠家技術人員邊看邊記,晚上捧著說明書研究到深夜。半年后,當他完全掌握車間設備維修技能時,立刻發現了探傷機噴淋系統的問題:8個氣控閥組成的系統故障頻發,一年光備件費就三四萬元,還兩次導致不合格品流出。張虎花了半個多月泡在車間,在網上搜索替代備件,最終用一個不銹鋼氣動閥替代原有的8個閥門,不僅將使用壽命從4個月延長到5年,更徹底解決了噴淋故障問題。這次改進讓他真切體會到,一線技術創新從來不是高深理論,而是對生產痛點的精準擊破。
作為黨員技術骨干,張虎總是主動認領“硬骨頭”。2022年公司將懸掛式自動上料機研制列為重點項目,他帶領團隊邊設計邊攻關,在機械結構與電氣控制間反復調試,最終在年底完成首臺設備安裝。隨后兩年內又復制推廣6臺,實現年均節創價值300多萬元。
最具挑戰性的攻關發生在2023年。連桿生銹是中一精鍛20多年的難題,張虎帶領團隊做了20多次實驗都未突破。當團隊陷入迷茫時,公司領導的鼓勵讓他重振精神:“反向推理或許能找到突破口。”他們創新采用電磁加熱加風冷的設計,趕在雨季前造出國內首臺連桿快速除水設備。
在張虎的工具柜里,藏著一個特殊的盒子——里面是他修好的四五十個機器人光電傳感器。這種進口傳感器怕震動,壞了就得換,一個要500元。看著損壞的傳感器被扔掉,張虎心疼不已,自購工具在家拆解維修,發現大部分都能修好。如今,經他手修復的傳感器為公司節省了大幾萬成本。“能修就別扔,這不是省錢的事,是覺得該物盡其用。”他說得樸實,卻道出了工匠對技術的敬畏。

2025年,張虎帶領班組對老舊探傷機和裝箱機進行技術攻關。針對探傷機固定電機板的鐵蓋板易被探傷液腐蝕、導致電極板更換頻繁且耗時的問題,經數十次實驗,將電極板固定方式改為不銹鋼整體式框架,使電極板使用壽命延長,更換電極板的時間從2.5小時縮短至10分鐘。
針對裝箱機計數不準問題,張虎創新采用AI視覺技術,在裝箱機上一段工序架設相機采集圖像,通過AI程序分析判斷數量,經2個多月算法訓練,實現精準計數,解決了連桿卡件、堆件導致的計數不準難題。此外,2025年上半年他還在進行檢測線數據統計系統分析攻關,以實現設備生產關鍵數據自動采集。

從農家少年到技術能手,從普通工人到共產黨員,張虎的故事沒有驚天動地的壯舉,卻處處透著一股子“鉆勁”與“韌勁”。他說:“我就是個修設備的,把設備修好,讓生產順溜,就是我的價值。”在中一精鍛的車間里,那臺國內首臺連桿除水設備還在運轉,經他改進的探傷機依然精準,修復的傳感器閃爍著紅光——這些無聲的設備,正是一個一線勞模用匠心書寫的時代答卷。
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記者 畢琨宜
受訪者供圖
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